【節能降耗】強化生產(chǎn)精細化管控 降低設備天然氣單耗——丹霞冶煉廠(chǎng)節能降耗工作穩步推進(jìn)
今年以來(lái),中金嶺南(000060)丹霞冶煉廠(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丹冶廠(chǎng)”)深入推進(jìn)“降本增效”專(zhuān)項行動(dòng),提升節能減排意識,制定并實(shí)施了“降低燃料輔料單耗”“加強用電管理”“降低能源消耗”等多個(gè)節能降耗工作方案,降低能耗成本,推動(dòng)節能降耗工作走深走實(shí)。以鉛品車(chē)間為例,其堅持“十六字”生產(chǎn)管理方針,通過(guò)切實(shí)舉措實(shí)現貴鉛爐天然氣單耗降低近20%,并大幅減少煙氣和煙灰產(chǎn)出,節能降耗成效顯著(zhù)。
強化標準作業(yè),提升員工操作水平。為規范崗位操作、提升安全性與生產(chǎn)效率,該車(chē)間多舉措推進(jìn)標準化建設,通過(guò)全面梳理生產(chǎn)流程、制定貴鉛爐SOP標準化作業(yè)卡、編制《貴鉛爐精細化操作要求》、開(kāi)展培訓等舉措,提升全員管控水平。在標準制定過(guò)程中,崗位員工積極參與、集思廣益,提出多項合理化建議,進(jìn)一步優(yōu)化了工藝操作,為提升生產(chǎn)效能打下堅實(shí)基礎。
加強前端控制,降低物料含水率。貴鉛爐進(jìn)爐物料含水率直接影響爐體的使用壽命以及能耗。對此,攻關(guān)小組從源頭管控、過(guò)程控制等多個(gè)角度進(jìn)行了全面分析和研究,最終確定通過(guò)定期更換濾布以確保陽(yáng)極泥的干度、科學(xué)配比分銀爐煙灰和純堿以降低水分等措施,實(shí)現了物料含水率精細化控制,并為貴鉛爐穩定運行提供了堅實(shí)保障。
優(yōu)化空燃比控制,減少天然氣單耗。在原有的生產(chǎn)工藝中,貴鉛爐全程采用固定的九檔空燃比(天然氣和空氣的配比)運行。為進(jìn)一步提升生產(chǎn)精細化水平,攻關(guān)小組制定實(shí)施了分階段精細化調控方案,在物料熔化初期階段、中期階段、后期階段分別調整空燃比,實(shí)現了貴鉛爐生產(chǎn)精細化管控、天然氣單耗有效降低。
通過(guò)一系列措施,丹冶廠(chǎng)在降低貴鉛爐天然氣消耗方面取得了顯著(zhù)的效果,實(shí)現在保證生產(chǎn)質(zhì)量的前提下,煙灰產(chǎn)出減少了約50%,貴鉛爐稀渣產(chǎn)出渣量提高了約35%,天然氣單耗降低了近20%。接下來(lái),丹冶廠(chǎng)將在節能降耗領(lǐng)域持續探索,全力推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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